提升機蛇形聯(lián)軸器改造后的特點
提升機蛇形聯(lián)軸器改造后的特點
煤礦副井提升機配用電動機.減速器,電動機和減速器高速軸采用蛇形聯(lián)軸器聯(lián)接,減速器低速軸和提升機主軸采用齒形聯(lián)軸器聯(lián)接。在運行過程中,電動機和減速器高速軸之間的蛇形聯(lián)軸器出現(xiàn)聯(lián)軸器錐銷后退、2個半聯(lián)軸器聯(lián)接螺栓頻繁切斷和蛇簧折斷的問題。蛇形聯(lián)軸器分析經(jīng)分析,認為造成故障的原因是聯(lián)軸器使用時間長,錐孔磨損變化,聯(lián)軸器螺栓孔配合間隙大。之后利用檢修時間更換了1套新的蛇形聯(lián)軸器,但更換后仍然出現(xiàn)上述問題。蛇形聯(lián)軸器減振性好,使用壽命長,承受變動載荷范圍大,啟動安 全,傳動效率好,運行優(yōu)良。但其外殼采用M12螺栓固定,在慣性力沖擊下,螺栓易發(fā)生斷裂。受設(shè)備安裝位置限 制,留在聯(lián)軸器內(nèi)的斷螺栓不易取出。由于頻繁更換外殼固定螺栓和受螺栓沖擊擠壓,聯(lián)軸器外殼上大多數(shù)螺紋孔已變形,嚴重影響提升機的安 全運行。由于提升和下放運行中制動頻繁,對聯(lián)軸器沖擊大,彈 簧片經(jīng)常更換,費時費力。減速器側(cè)半聯(lián)軸器和外殼為錐銷固定,采取現(xiàn)場配鉸,工作難度大。運行時,由于聯(lián)軸器徑向位移的存在,錐銷易退出。
技術(shù)改造初步提出以下3種改造方案。
(1)聯(lián)軸器外殼固定螺栓由M12改為M16該方案施工大概需要3h,投入較少,但是施工操作要求較高,且無法減小聯(lián)軸器外殼對固定螺栓的沖擊。
(2)聯(lián)軸器改為2611型蛇形彈簧聯(lián)軸器可提高緩沖性能,施工大概需要5h,但無法從根本上解決彈簧易折斷的問題。
(3)改為棒銷式聯(lián)軸器具有良好的減振和吸振性,可以適量補償2軸安裝時的偏斜和不同心。彈性棒銷疲勞損壞后,電動機軸和減速器高速軸仍能聯(lián)接在一起,安 全性高。彈性棒銷使用周期長,更換時間短,維修方便。但改用TS彈性棒銷式聯(lián)軸器施工時間較長,一次性投入費用較高。經(jīng)過分析,前2種方案無法從根本上解決蛇形彈簧聯(lián)軸器外殼固定螺栓及彈簧易折斷的缺 陷。方案3雖然費用較高,但可以從根本上解決以上問題,優(yōu)良提高了提升機運行的安 全優(yōu)良性。經(jīng)過方案比較,確定將蛇形彈簧聯(lián)軸器改為彈性棒銷式聯(lián) 軸器。