針對十字滑塊聯軸器的設計改進
針對十字滑塊聯軸器的設計改進
1.設計改進
針對上文所講述的問題,對十字滑塊聯軸器進行如下設計改進。1)從零件的形狀角度考慮,變加其剛度。對半聯軸器的形狀改進。凸榫部分寬度由3mm變加至6mm,減小了長寬比;凸榫形成一個整體,不被中間圓孔打斷;凸榫與底座的連接面積由10.26mm2變加至32.72mm2(此值為線切割割槽后的較終值)。這些措施都優良地變加了凸榫的剛度,減小了變形。
2)從選擇的材料角度考慮,滑動摩擦副選擇具有減摩性、性能的材料。滑動摩擦副的中間圓盤材料由不銹鋼改為減摩性高的錫青銅,半聯軸器選擇調質處理的合金鋼40Cr。半聯軸器表面做QPQ處理,維氏硬度≥650HV。QPQ處理的高硬度顯著變加了性能,同時也提高了零件的性能穩定性能。滑動摩擦接觸面的表面粗糙度要求由<Ra1.6μm改為<Ra08μm。3)從保護螺紋預緊力角度考慮,螺釘選用擰緊力矩大的品種。將十字頭盤頭螺釘改為內六角圓柱頭螺釘,以變大擰緊力的作用半徑,從而變大擰緊力矩,有利于動載荷下的防松。
2.試驗驗證
中間圓盤和半聯軸器的材料、形狀按上述改進并完成加工后,不帶螺釘做凸榫和凹槽間的相互滑動,與改進前的結構比較,能明顯感到摩擦力的減小,滑動非常輕松、靈活。但安裝內六角圓柱頭螺釘后,隨著螺釘的擰緊滑動靈活 性在逐漸減弱。將中間圓盤凹槽與半聯軸器的凸榫配合在一起,擰緊半聯軸器上的螺釘。通過測量縫隙的大小來量化內六角圓柱頭螺釘擰的松緊程度,同時對應地觀察滑動靈活 性的變化情況。結果發現,縫隙越小,螺釘擰得越緊,滑動越不靈活。對應測試情況進行理論計算分析發現,計算結果與測試過程吻合。半聯軸器上的螺釘擰緊時,夾緊片繞轉動中 心轉動,與其關聯的凸榫的A、B兩端轉動同樣的角度,由于凸榫A、B兩端距離轉動中 心遠,因轉動引起的切向位移相對較大,即凸榫發生確定的彎曲,導致滑動靈活 性減弱。為了將底座兩端的旋轉變形與凸榫部分隔離,采取線切割方式在凸榫A、B兩端向中 心方向分別割一個寬度為0.13mm、深 度為8mm的槽。再做上述滑動試驗,結果發現,滑動靈活 性基本恢復到了擰緊螺釘前的水平。
3.滑動靈活 性是十字滑塊聯軸器正常工作所須保護的。本文針對一種十字滑塊聯軸器的工作環境和使用情況,在初始設計的基礎上,對其關鍵零件的形狀、材料和螺釘品種等方面進行了設計改進,使在不降低傳動精度的前提下,滑動靈活 性深受了提高,取得了良好的實際使用效果